印染废水属典型的工业有机废水,目前有机废水的处理广泛采用生化处理方法,但经过生化处理的印染废水生化尾水含有的有机污染物溶解性COD,多为亲水性染料,具有一定的色度,而且可生化性能较差,因此必须使用必要的物化手段,截留尾水中难以生物降解的水溶性有机污染物、SS、胶体状物质等方可近一步将废水进行深入处理,为此,江苏省吴江市推出五项新技术:

——[新型膜分离处理技术]:吴江盛虹集团有限公司投资3600万元,建设了两万吨/日生化、物化印染废水预处理系统, 使COD浓度降至100200mg/L,又引进厦门威士邦科技公司研发的FlowsplitTM浸没式超滤技术,又使COD浓度降至10mg/L以下,中水回用量40%以上。通过膜处理,使回用每吨水的成本费用在1.7元~2元左右。目前,一期1万吨/日示范工程经过调试,已运行正常,二期1万吨/日工程正在建设之中。

——[树脂吸附技术]:吴江盛泽水处理发展有限公司永前站,原有0.72万吨/日印染废水处理设施。随后,公司又投资500余万元建设了0.12万吨/日中水回用工程,采用的是江苏南大戈德环保科技有限公司的树脂吸附技术,设计回用成本0.8/吨左右。2008年初竣工,经过调试,COD浓度已由80mg/L降至40mg/L以下。

——[生物活性炭法技术]:吴江市盛泽镇水处理发展有限公司,原有4.5万吨/日印染废水处理设施。前不久,他们与新加坡宝德盛康集团合作,对一组1.5万吨/日的废水处理设施进行了生化环流深度处理改造。由水处理公司投资100万元完成土建工程,生物强化的科技设计及这个系统相关的设备、材料、安装、调试等,由新加坡宝德盛康集团投资建设和运行管理。设计COD浓度由100mg/L降至50mg/L以下。这套设施启用后,水处理公司按处理0.7/吨水付费给新加坡宝德盛康集团。现在,此改造工程已正式投入稳定运行。

——[CASS技术及英国再处理技术]:吴江三联印染有限公司投资3000万元,采用华侨大学环境保护设计研究所CASS技术,设计处理能力为1.5万吨/天的中水回用工程,对煮炼废水进行回用,使COD浓度由100mg/L降至50mg/L以下,设计每吨废水处理成本为2.4(包括污泥处理)。现阶段,公司每天产生5000吨的废水,经处理后50%回用于生产。随后,公司又继续投入3000万元,采用英国水处理技术与原CASS技术“嫁接”,又对染色废水进行深化处理,进一步扩大了印染废水的回用量。

——[臭氧生物活性炭(O3BAC)法技术]:苏州龙英织染有限公司,投资1300万元,采用苏州市嘉林科技发展有限公司的臭氧——沙滤技术,改造0.5万吨/日印染废水处理设施,使COD浓度由100mg/L降至60mg/L以下。接着,通过建设回用0.4万吨/日的深度处理工程,又使COD浓度由100mg/L降至30mg/L以下,目前已投入正式运行。